关于1机#5、6轴承振动、温度超标分析处理报告
摘要:本文通过分析厦门厦门东部燃气电厂#1机#5、6瓦轴承的运行数据和几次解体检查情况,找到轴承振动、温度超标等问题的原因,保证机组安全运行。
关键词:燃气轮机;联合循环;汽轮机;轴承;振动超标;温度超标;检查;分析处理
厦门东部燃气电厂#1机于2009年05月09日顺利通过168小时试运后转入商业运行,2009年05月18日停机消缺揭瓦检查,一切正常。但是在接下来的运行时间里#5、6轴承经常出现震动超标、温度超标的现象,严重影响了机组正常运行。为了更好地解决轴承震动和温度超标的问题,保证机组安全运行,通过对轴承的运行数据和几次解体检修情况的分析,找到问题的原因,最终解决机组轴振过大的问题。
1 汽轮机概述
厦门东部燃气电厂#1机组汽轮机是配套西门子SGT5-4000F系列燃气轮机用的联合循环汽轮机。燃机-汽机采用一拖一、单轴布置方式。联合循环汽轮机采用了西门子典型HE型汽轮机结构形式,上海电气电站设备有限公司按照西门子的技术和规范设计制造。汽轮机主要结构见图1
图1汽轮机主要结构
2 运行数据和解体检修情况分析
2.1 #1机#5、6瓦运行问题简介
2009年06月24日翻瓦检查,发现#5瓦右下侧(向凝汽器侧看)瓦块边缘处有3处地方脱胎,上半左右侧瓦块的防转定位销断裂。检修时用新瓦块同时更换轴承下半两块瓦块,并更换新防转定位销;检修后机组运行正常。经过几天运行后,轴振慢慢地爬升,最大轴振达到145um,同时汽轮机3S离合器啮合时轴振最大达到206um。2009年09月23日停机提前进行#1机小修。揭#5瓦检查,发现上半右侧瓦块防转定位销又断裂并将其更换之。投运后机组运行正常,但#5瓦轴振慢慢爬升,直至2010年1月24日,轴振最大达到200um左右,当时有个瓦温热电偶显示为坏点,于2010年02月10日停机揭瓦检查,发现下半右侧瓦块已碎裂,上半右侧瓦块的防转销再次断裂,与上次的损坏一样。另外,这次发现#5瓦顶轴油密封油进油管开裂,上半瓦温热电偶接线扯断损坏,更换下半两块新瓦块。在#5瓦块与端盖油档两侧各加了0.35mm垫片,使轴向间隙由原来的0.25mm调整至0.75mm(#6瓦没有加轴向垫片)。同时用新瓦块更换了下半两块瓦块。最初几天运行还可以,轴振为20μm~40μm。2010年2月19日#6瓦温由原来的700C升高到900C,达到报警值;2010年2月21日#5瓦轴振由前几日的20~40μm升高到50μm,然后又升高到88.5μm。2月23日,将6#瓦滑油进油压力从0.245MPa上调至0.28MPa,希望以此加大进冷却油量降低瓦温,但效果不明显。
3,修前SSS离合器同心度、SSS径向对中和轴向对中测量:
揭SSS轴承箱,测量修前数据是
同心度最大值:0.08mm,
径向对中:#5瓦短轴圆周低0.31mm,短轴偏左0.14mm
轴向张口:右张口0.07mm,下张口0.135mm
2.2 问题的原因分析
根据对#1机组#5轴瓦瓦面脱胎、防转定位销断裂、顶轴油密封油进油管开裂及温热电偶接线扯断损坏的综合情况,同时根据现场仪器监测分析:发现#5瓦的升、降过程中X、Y轴振数据偏大(最大至160μm)。X、Y向轴振在升、降过程中发现严重的油膜自激振动(油膜涡动现象),Y向轴振在稳定工况下发现明显的半频分量。
分析认为造成上述情况的原因有以下几点:
(1)#5瓦轴承中心与转子中心有可能存在不对中的现象,在SSS与转子啮合的过程中相关轴瓦有轻微碰撞的可能。稳定工况下可能有部分轴瓦油膜不稳定的现象。
(2)由于加工及装配的原因,本不应该受力的顶轴油进油管有可能顶住可倾瓦块,使可倾瓦块不能灵活自位,既压坏了顶轴油进油管,又导致轴瓦油膜分布不均匀。
(3)#5瓦轴承的天地、侧向间隙有可能偏大,检修时应全面检查轴承安装数据。
(4)#5瓦的几次换瓦检修有可能造成#5、6瓦的安装状态发生变化,导致#6瓦承载变大瓦温升高。
(5)#5瓦上右瓦块定位销2次断裂可能是两侧轴向间隙过小,导致从一开始定位销就受挤压力,可倾瓦块不能灵活自位,定位销长期受动态力冲击最终导致疲劳断裂。
(6)#5瓦载何状态下不能自调,造成个别瓦块超载、防转定位销承受较大的径向冲击力,导致瓦快油膜建立不稳定,轴振值超标,轴系各瓦负荷分配发生变化。
(7)转子中心发生变化、3S离合器平衡发生变化。
2.3处理方案
(1)#5、6轴承的常规检查,重点检查轴承间隙、 瓦块的灵活度及转子与轴瓦接触面的情况;
(2)为确保#5、6瓦瓦块端面的间隙,应再原始状态下,在端盖两侧各加0.5mm垫片,使瓦块两侧端面总间隙保持在1.25—1.5mm之间;
(3)检查#5、6、7瓦轴承与轴承座侧向与天地的定位间隙是否符合图纸(168.07.01-1/2、168.07.02-1/2)要求(标准为侧向0.01—0.03mm;天地0.2—0.25mm)。
(4)检查#5、6瓦瓦块上顶轴油进油管在工艺闷头旋到底的情况下,并确保瓦块背弧完全与持环良好接触的条件下,顶轴油进油管是否有顶住瓦块状况。正常情况下应有1mm间隙,若小于1mm,可将顶轴油进油管进油口侧端面适当加工掉一些,以确保有1mm左右的间隙;
(5)在完成上述检查及复装后。复查转子与轴承中心对中情况,并按要求作相应的调整,使至符合对中要求。
(6)测量3S离合器两侧外圆同心度(要求在3S离合器完全啮合状态下测量)。
(7)检查#5、6轴承下部瓦枕球面与瓦枕座接触面的接触情况。
(8)测量#5、6轴承两侧及顶部油隙及#5、6轴承上瓦枕球面紧力间隙。
3 第二次小修对#1机#5、6轴承的缺陷原因分析及处理方案
3.1小修检查内容
#1机于2010年3月27日在稳态运行时#5瓦轴振达到150um,#6瓦金属温度达到96℃的情况下停机提前进行第二次小修。
(1)#5、6瓦检修:
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